转炉/电炉下渣检测与挡渣联动系统软件介绍,转炉挡渣技术。

转炉/电炉下渣检测与挡渣联动系统

转炉/电炉下渣检测与挡渣联动系统

产品概述

采用先进的红外成像技术,实时检测转炉/电炉出钢过程中钢水的含渣量,给出同步图像以及声光报警,自动控制抬炉或启动挡渣系统,为下道冶金处理提供少渣或无渣的优质钢水。采用挡渣联动时,根据转炉角度和出钢时间,自动完成挡渣塞的投放,从而减少钢渣流入钢包,达到更进一步提高钢水纯净度目的。

技术指标

报警准确率 ≥ 99%
图像采集速度 (fps) 30 或 50
图像处理时间 (ms) <20
镜头与转炉之间距离 (m 8~25
环境温度 (℃ ) -40~120
挡渣塞投放命中率 ≥ 98% 采用挡渣联动设备时
挡渣成功率 ≥ 96%

平均渣层厚度 ≤ 70mm

功能优势

镜头安装在高温环境,采用气体冷却和吹扫防尘效果好,使用寿命长;

远距离采用光纤传输图像信号,抗电磁干扰能力强;

图像清晰、流畅,钢水与钢渣图像灰度差别大,容易区分;

能分辨出钢口冷钢、烟雾、火焰、钢流的变化,无误报。

挡渣塞投放过程实现全自动控制;(采用挡渣联动设备时)

异常情况的响应,挡渣车根据转炉角度的变化能快速响应,可减少操作不当引起的事故。(采用挡渣联动设备时)

具有远程诊断功能,每天将系统故障信息、状态信息以及数据集中发回,根据这些信息可做远程处理,保证设备的运行。

效益分析

提高钢水收得率

从9月20日至9月25日在某特板炼钢分厂2号转炉投入使用后,连续跟踪114炉(其中两炉两次出钢),其中漏报警0次,卷渣报警1次,准报率99.12%。

2#转炉投用下渣检测后钢水收得率情况:

1#BOF:冶炼炉数120炉,平均钢水收得率94.5%。

2#BOF:冶炼炉数122炉,平均钢水收得率95.2%。

降低钢水回磷量

取9月20日至9月25日1#、2#转炉(下渣检测投用时)回磷数据分析:

减少钢包渣层厚度

测量方法:转炉出钢结束后钢包车开至炉后灌砂孔,调整底吹至液面无明显翻腾状态,采用直径6mm的细氧管垂直插入钢包液面,等待5~10秒后取出,测量渣线位置距熔断处长度作为渣厚数据并记录。测量期间所有炉次出钢过程均按现行工艺加入复合渣料400Kg。

典型案例

典型用户

转炉:俄马钢(俄罗斯MMK)、沙钢、武钢、湘钢、八钢、酒钢、舞阳钢铁、江苏申特、北满特钢、涟钢、兴澄特钢、邯钢、青钢、三钢、济钢、唐山凯恒等。

电炉:台湾东和、伊朗Pasargad、台湾协胜发。

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